2007准噶尔人溃败(1 / 2)
一万枚康格列夫火箭打了出去。一共打了三十四轮,几乎是铺天盖地的砸了十分钟。准噶尔人这是第一次直面火箭洗地。全都被打蒙了。
火箭的哨子声尖锐刺耳,不仅让人惊恐,而且产生了条件反射一般的效果。只要听...
夜色渐深,天津的秋风带着些许凉意,吹过示范工厂选址的空地,草叶摇曳,仿佛在低语着即将来临的巨变。而在蓝星集团的办公室里,孙杏依旧伏案疾书,键盘敲击声清脆而坚定。
她正在撰写一份给董事会的补充报告,详细阐述天津示范工厂的技术升级路径、资金预算以及未来的产业化战略。报告中,她特别强调了模块化设计的重要性,并提出了“技术先行、工程跟进、市场导向”的三位一体发展思路。
“我们不能只做技术的搬运工,”她在报告中写道,“我们要成为技术的缔造者、工程的掌控者、市场的引领者。蓝星的目标,是打造一个具有自主知识产权的高端化工技术平台,填补国内在这一领域的空白。”
写完最后一段,她长舒一口气,站起身来走到窗边。窗外的城市灯火通明,远处的港口依旧繁忙,大型货轮缓缓驶入码头,象征着这座城市的活力与潜力。
她知道,蓝星的每一步都走得不容易,但正是这些挑战,让她更加坚定了自己的方向。
---
第二天一早,孙杏召集了项目核心团队开会,会议地点依旧设在蓝星集团天津分公司的小会议室。
“昨天的测试结果已经出来了,反应效率稳定在29.1%,这是一个重大突破。”她开门见山,“但我们的目标不是29%,而是30%以上。陆博士,催化剂优化的下一步计划是什么?”
陆远点点头,打开投影仪,调出最新的实验数据:“我们已经确认了催化剂颗粒生长不均是导致效率下降的主要原因。李文博提出的缓释剂方案有效,但还不够彻底。接下来,我们准备尝试一种新的合成工艺??动态控制结晶法。”
“动态控制结晶法?”王工皱眉,“这是什么原理?”
“简单来说,就是通过外部施加微扰动,比如超声波或磁场,来控制晶体的生长速率和方向。”陆远解释道,“这种方法在实验室中已经成功应用,但在中试阶段还没有尝试过。”
“如果可行,我们就可以实现催化剂结构的精准控制。”李文博补充道,“不仅能提高催化活性,还能延长催化剂的使用寿命。”
“听起来不错。”孙杏点头,“但有没有风险?比如设备复杂度、成本增加?”
“确实会增加一些设备投资,但长远来看,维护成本会下降。”王工分析道,“如果催化剂寿命延长,更换频率减少,整体运行成本反而会降低。”
“那就值得一试。”孙杏果断拍板,“陆博士,你们尽快安排实验,王工,你那边配合设计新的反应器结构。”
会议结束后,陆远和李文博立刻返回实验室,开始准备动态控制结晶法的实验。他们调整了反应器的结构,在内部加装了微型超声波发生器,并优化了反应温度和压力参数。
几天后,第一轮实验完成,数据显示催化剂活性达到了30.2%!
“我们做到了!”李文博激动地跳了起来。
陆远却依然冷静:“这只是初步结果,还需要长时间运行测试,确保稳定性。”
接下来的一周,他们对催化剂进行了连续运行测试,模拟示范工厂的工况条件。结果显示,催化剂在高温高压下依然保持高效,反应效率稳定在30.5%以上。
“这已经超过了实验室水平。”陆远看着数据,眼神中透出一丝欣慰,“我们可以正式推进示范工厂的设计了。”
---
与此同时,王工团队也加快了模块化反应器的设计进度。他们在原有概念设计的基础上,将反应器划分为六个独立模块,每个模块可单独运行、维护和更换,极大地提高了系统的灵活性和安全性。
“这种设计非常适合示范工厂阶段。”王工在汇报中说道,“我们可以先建设两个模块进行测试,再逐步扩展到全部六个模块。这样既能控制投资风险,又能快速验证工艺。”
“很好。”孙杏听完汇报后非常满意,“我建议你们再加一个远程监控系统,方便我们随时掌握运行状态。”
“远程监控?”王工眼睛一亮,“我们确实可以考虑接入蓝星的工业物联网平台,实现数据实时上传和远程诊断。”
“没错。”孙杏点头,“这不仅有助于我们管理示范工厂,也为未来的产业化推广打下基础。”
---
随着催化剂优化取得突破、模块化设计完成,示范工厂的建设进入了实质性推进阶段。孙杏亲自向集团董事会提交了项目立项申请,并附上了详细的技术经济分析报告。
报告中,她明确指出:“示范工厂的建设不仅是技术验证的需要,更是蓝星集团实现科技产业化战略的关键一步。项目预计投资3.8亿元,建设周期12个月,预计在第二年实现稳定运行,并逐步向产业化过渡。”
董事会在审阅报告后,给予了高度评价,并批准了项目立项。
“蓝星终于迈出了从实验室到工厂的关键一步。”孙杏在项目启动会上说道,“接下来,我们要集中资源,确保示范工厂按时、高质量建成。”
---
随着项目启动,天津滨海新区的示范工厂选址开始进入土地平整阶段。蓝星集团调集了精干工程团队,与当地政府部门协调推进施工许可、电力接入、管网铺设等工作。
与此同时,陆远团队也开始了催化剂的大规模试生产。他们在中试车间内搭建了一条小型示范生产线,模拟未来工厂的生产流程。
“这次试生产,不仅要验证催化剂的性能,还要测试整个生产系统的稳定性。”陆远在动员会上说道,“我们要像对待真正的工厂一样操作,每一个环节都不能马虎。”
经过一个月的连续运行,试生产取得了圆满成功。催化剂质量稳定,反应效率维持在30.5%以上,且生产成本比实验室阶段降低了近15%。